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济钢铁路综合料槽不停产加固

某钢厂原料场受料槽建于1966年,其皮带通廊位于地面以下,通廊墙壁采用毛石砌筑,墙壁下为毛石基础,料仓料斗支承在钢梁上,钢梁支撑在毛石墙上(图1)。地面以上采用钢筋混凝土框架结构,上部结构总装图见图2。该钢厂1966年的钢铁年产量为约100万吨,2004年年产量达到640万吨,2005年年产量预计在1000万吨。由于原料场受料槽的建设速度远远低于钢铁产量的增长速度,使得该原料场受料槽一直处于超负荷运转。经过40多年的运转,该原料场综合受料槽各部件出现不同程度的损坏。

针对该建筑物结构现状、结构受力特点、场地环境情况,基于安全、经济和不影响正常生产运行的前提下,提出上部结构和地下通廊的可行性加固设计和施工方案。

由于挡墙外堆载大于原设计荷载,引起地面下沉,局部土体进入塑性状态,给地下通廊的毛石挡墙施加很大水平推力,造成毛石挡墙内倾。通过对堆载下土体进行注浆加固处理(图6),提高土体强度,减小土压力,增加其稳定性。

在地下通廊结构中,钢漏斗内铁矿原料通过钢梁对毛石挡墙施加竖向力。由于钢漏斗内原料高度经常大于设计高度,使得毛石墙受到来自钢漏斗较大的恕向压力,造成毛石墙的基础下沉,为了避免毛石墙基础进一步下沉,需要对其进行加固处理。地下通廊皮带槽与毛石墙体之间的最大距离约1.5m,最小距离0.5m,机械设备无法进行施工,同时整个加固施工期间不能影响生产的正常运行,经过多方论证,决定采用人工成孔的微型桩(树根桩)对毛石挡墙基础进行托换处理。通过增加的钢筋混凝土立柱、地梁和微型桩组成的竖向受力体系分担来自钢梁的压力(图7),减小毛石挡墙所受的竖向力,从而减小其沉降。






 

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